其他傳統(tǒng)分離工程相比,反滲透分離過程有其獨特的優(yōu)勢:(1)壓力是反滲透分離過程的主動力,不經(jīng)過能量密集交換的相變,能耗低;(2)反滲透不需要大量的沉淀劑和吸附劑,運行成本低;(3)反滲透分離工程設計和操作簡單,建設周期短;(4)反滲透凈化效率高,環(huán)境友好。因此,反滲透技術在生活和工業(yè)水處理中已有廣泛應用,如海水和苦咸水淡化、醫(yī)用和工業(yè)用水的生產(chǎn)、純水和超純水的制備、工業(yè)廢水處理、食品加工濃縮、氣體分離等。
海水和苦咸水淡化
20世紀60年代以來,反滲透脫鹽已成為一種獲取飲用水的重要途徑,是解決淡水資源緊缺的一種有效方法。反滲透脫鹽技術主要應用在兩個方面:海水淡化和苦咸水脫鹽。
全世界海水淡化裝置中約有30%是利用反滲透技術實現(xiàn)的,通過反滲透膜可除去海水中99%以上的鹽離子, 得到可飲用的淡水。以色列的反滲透海水淡化技術比較領先,2005年阿什克倫建造了當時世界上最大的反滲透海水淡化裝置,產(chǎn)水量為3.3×105m3·d-1,占到以色列全部水需求量的15%,產(chǎn)水成本約為0.53美元·m-3。我國最大的反滲透海水淡化站位于大連市長??h。
苦咸水在我國北方地區(qū)分布較為廣泛,含鹽離子較多,可通過反滲透技術進行除鹽淡化處理,達到飲用水標準。馬蓮河流域示范工程利用馬蓮河上游環(huán)江苦咸水資源,采用反滲透膜技術,建立1000m3·d-1苦咸水淡化工程,出水水質達到國家生活飲用水衛(wèi)生標準,有效解決了環(huán)縣城區(qū)5萬居民飲水問題。何緒文、姚永毅、孫魏等均對苦咸水進行過反滲透處理的實驗研究,系統(tǒng)脫鹽率>95%,出水水質優(yōu)于國家飲用水標準。
海水和苦咸水淡化是反滲透技術的傳統(tǒng)應用領域,存在的問題仍然是操作壓力偏高,能耗較大,另外海水中的Cl-對反滲透膜也有較大的污染,阻礙了反滲透技術在該領域的進一步推廣。低壓、低能耗、抗污染、抗氧化的反滲透膜正在積極的研發(fā)之中,以便從根本上解決現(xiàn)在存在的問題。
純水和超純水的制備
反滲透+混床水處理技術改進了原來的全離子交換制水工藝,運行期間,產(chǎn)水增加,水質改善,大幅度降低了制水成本。此外,許多科研人員均對反滲透+電去離子法制取純水進行了實驗研究,達到了預期結果,證實了反滲透+電去離子法制取高純水的可行性。通過控制反滲透的級數(shù)可制取不同純度脫鹽水。隨著反滲透級數(shù)的增加,脫鹽水的純度提高,但是出水量減少,水利用率降低,因此,反滲透裝置連用一般不會超過二級,通常將反滲透與電去離子技術聯(lián)用,不僅克服了反滲透出水不能徹底除鹽的不足,還可以提高電去離子裝置的進水水質,防止電去離子設備損壞,提高整體凈水效果。
工業(yè)廢水處理
工業(yè)廢水處理是除脫鹽和純水的制備領域外,反滲透技術應用最多的一個領域。工業(yè)廢水處理具有降低生產(chǎn)成本,保護環(huán)境,實現(xiàn)廢水資源化等多重意義。由于反滲透膜對進水要求較高,運用反滲透技術對廢水進行深度處理時,往往還要結合沉降、混凝、微濾、超濾、活性炭吸收、pH調節(jié)等預處理工藝。
重金屬廢水處理
反滲透技術在重金屬廢水處理中應用較早,國內(nèi)外均對此進行了大量的研究。早在20世紀70年代,反滲透技術已經(jīng)在電鍍廢水處理中有所應用,主要是大規(guī)模用于鍍鎳、鉻、鋅漂洗水和混合重金屬廢水的處理。
膜分離技術濃縮電鍍鎳漂洗水,鎳離子的截留率大于99%,經(jīng)一級納濾和兩級反滲透濃縮后,濃縮液中鎳離子濃度達到50g·L-1,透過液可經(jīng)處理后再次回用。張連凱對印制電路板加工酸洗車間產(chǎn)生的重金屬廢水調節(jié)pH至中性后采用超濾+反滲透工藝進行中試,反滲透系統(tǒng)對Cu2+和溶解性總固體的去除率分別為99.9%和98.9%。
印染廢水處理
印染紡織廢水不僅色度高、水量大,而且成分十分復雜,廢水中含有染料、漿料、油劑、助劑、酸堿、纖維雜質以及無機鹽等,染料結構中還含有很多較大生物毒性的物質,如硝基和胺類化合物以及銅、鉻、鋅、砷等重金屬元素,如不經(jīng)處理直接排放,必將對環(huán)境造成嚴重污染。
超濾+反滲透雙膜技術處理印染廢水,超濾能夠有效地去除廢水中大分子有機物,降低濁度,使進水水質達到反滲透膜的要求,經(jīng)反滲透處理后,有機物和鹽的去除率可分別達99%和93% 以上,產(chǎn)水化學需氧量小于10mg·L-1,電導率小于80μS·cm-1,產(chǎn)水滿足大部分印染工藝用水標準。鐘璟采用中空纖維超濾膜和反滲透技術處理羊毛印染廢水,操作壓力為0.1MPa,流速為1500L·h-1的條件下,色度、含鹽量等指標均有顯著的降低,COD值、色度達標排放。
電廠循環(huán)廢水處理
電廠循環(huán)冷卻水系統(tǒng)對水的消耗量很大,占到純火力發(fā)電廠用水的80%,熱電廠用水的50%以上,對循環(huán)排放水進行回收處理,產(chǎn)水作為循環(huán)補充水或鍋爐補給水系統(tǒng)的水源,不僅防止了對環(huán)境造成污染,還可以有效節(jié)約水資源,降低生產(chǎn)成本。
超濾+反滲透技術聯(lián)合操作對電廠循環(huán)排污水進行處理,投運以來,反滲透系統(tǒng)運行良好,產(chǎn)水量68m3·h-1,電導率小于35μS·cm-1,脫鹽率高于97%。雙膜法水處理工藝,經(jīng)過超濾+二級反滲透+混床處理后的精脫鹽水可供電廠鍋爐及干熄焦使用,日產(chǎn)精脫鹽水15000t。超濾—反滲透組合工藝處理循環(huán)冷卻排污水做了現(xiàn)場試驗,反滲透系統(tǒng)各段運行壓力平穩(wěn),產(chǎn)水滿足回用的要求。陳穎敏采用連續(xù)微濾 + 反滲透技術對循環(huán)排污水進行預除鹽,反滲透系統(tǒng)脫鹽率達98%以上。
化工廢水處理
采用離子交換法生產(chǎn)K2CO3的生產(chǎn)過程中,會產(chǎn)生大量的NH4Cl廢水,為了節(jié)約用水和徹底解決NH4Cl廢水排放問題,張繼臻采用選擇離子交換、反滲透膜分離和低溫多效閃蒸相結合的方法,將低濃度NH4Cl廢水進一步濃縮回收,使廢水由達標排放轉變?yōu)槿炕厥绽?,達到零排放。
石油化工廢水成分復雜,除含有油、硫、苯、酚、氰、環(huán)烷酸等有機物以外,還含有金屬鹽、反應殘渣等,污染物濃度高且難降解,水量及酸堿度波動較大,傳統(tǒng)的水處理工藝很難達到資源回收再利用的 目的。
反滲透一般作為工業(yè)廢水終端處理,對水中的無機鹽、有機物、重金屬離子等都有很高的截留率,出水水質優(yōu)良,可回用作冷卻水或工藝用水循環(huán)利用,不僅節(jié)約了新鮮水的使用量,節(jié)約生產(chǎn)成本,還減少了污水的排放量,對環(huán)境保護和可持續(xù)發(fā)展都有著重要意義,對缺水地區(qū)具有巨大的經(jīng)濟效益。